一、鉆井承包商:中石化中原石油工程公司鉆井一公司
鉆井泥漿供應商:延安朝政泥漿有限公司
二、地理位置:陜西省延安市寶塔區(qū)貫屯鄉(xiāng)貫屯村寧條溝處。
三、井型:天然氣水平井
四、井名:延北365-H06
五、地質(zhì)層位:石千鋒組底部
六、堵漏日期:2014年9月9日。
七、井內(nèi)漏失情況:
1、設計井深4707米、現(xiàn)井深2906、漏層位置 2895米 、漏失量>15 m3/h。
2、泥漿性能:比重1.20、漏斗粘度91秒、失水量7ml/30min。
3、已采取的堵漏辦法
①循環(huán)堵漏:3小時內(nèi)向泥漿罐里加5噸混合堵漏劑、3噸單向壓力封閉劑、3噸石棉,結(jié)果是漏失量未減少。
②承壓堵漏:配比重1.20、堵漏粘度70秒的基漿30 m3,然后在基漿中加2噸混合堵漏劑、1噸單向壓力封閉劑、0.1噸聚丙烯酰胺,完畢,送入井底,起鉆600米,關閉封井器,向井內(nèi)蹩進12m3泥漿,承壓增加1.5兆帕,5小時后下鉆鉆進,結(jié)果鉆進8米,又開始漏失,漏失量又恢復到每小時15m3。
4、原堵漏失敗的原因:
所有堵漏材料在漏失裂隙中都不能形成固定橋塞,泥漿在其液柱壓力下,仍通過裂隙向地層更遠處流動。
八、可控凝膠堵漏過程
1、清洗泥漿罐,在罐里加30m3清水。
2、下鉆(不下鉆頭),同時配可控凝膠。分成2個班,一班用加料漏斗加可控凝膠,一班在罐上向里加可控凝膠,用時4個小時,加完30噸可控凝膠。
3、邊轉(zhuǎn)動邊向井內(nèi)送可控凝膠堵漏漿,送完后,再向井內(nèi)送22m3替漿。
4、替漿送完后,起鉆700米,關上封井器,再用泥漿泵蹩進10m3泥漿,蹩壓讓可控凝膠液盡可能多的進入漏層,承壓能達5個兆帕。
5、隨后起鉆,靜止堵漏20個小時后,下鉆鉆進,井口泥漿返漿恢復正常。
6、正常鉆進30米后,加石灰石粉,把泥漿整體比重提高1.35,仍未發(fā)生漏失,堵漏成功。
九、可控凝膠堵漏成功原因剖析
1、可控凝膠堵漏漿能全部進入漏層,而不是在井壁表面形成一層表皮。
2、可控凝膠漿在向漏層更深處流動時,其中的絲狀物會抱團,膨脹物會膨脹,繼而形成橋塞,堵漏漿慢慢停止流動,隨后,可控凝膠在交聯(lián)劑的作用下,形成與漏層巖石相膠結(jié)的固體膠,徹底堵住漏層。